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复合面料技术

紧密纺高支纱浆纱质量探讨

城南二哥2022-12-01 14:08:39复合面料技术488来源:复合布料_复合面料网

浆纱工序是整个织造的关键工序,是除了原纱质量之外影响整个织造效率和质量的另一个重要因素。近几年来,由于新型纺纱技术日趋成熟,紧密纺、赛络纺、相继为高支纱线整体原纱质量水平,解决了细节、强力CV、毛羽等诸多瓶颈问题,但由于在整经头份设计,浆料配方选择,浆纱经轴起机方式,以及工艺、回潮的控制,成为影响高支高密品种,织轴质量重要因素,本文以JCF110×120×230×(123×2) ×68” 4/1品种。主要对以上问题进行分析探讨。

一、 整经头份设计与落轴封头方式

在设计紧密纺赛络纺高支纱线整经头份工艺时,因纱线毛羽较少,应本着少轴多头的工艺原则,制定头份工艺,紧密纺JCF80S,以上纱线不少于780头份,在780至850之间有利于浆纱,在经轴落轴前3米,粘贴双层宽牛皮胶带纸,固定纱线与纱线之间距离,在落轴前1米,再次粘贴单层牛皮胶带纸,确保浆纱开车时,纱线张力均匀,张力在8---9克之间。

二、 工艺配方选择

高支纱的浆料配方是根据原纱配棉、强力CV、细节、棉结、毛羽,平均强力等级指标进行选配,由于新型纺纱诸多指标控制较好,所以在配方选择时,根据“相似相溶”的原理,在浆料的选择以优质马铃薯酯化淀粉为主,PVA浆料为辅,在针对以上品种配方如下:

配方一:

PVA1799:12.5

CP-L:75

L-88:25

S-600:-2

抗静电剂:-2

含固量:15%

定浆体积:700-730L

粘度:8-9(3号杯)

浆液调制以高压调浆桶为首选,高温度设定135℃,煮浆时间30分钟,闷浆时间20分钟,让浆液得到在高温作用下,得到充分的混溶,确保调浆体积、含固量、浆液粘度三者的充分保证与稳定,确保上浆质量的重要因素。

三、 浆纱工艺制定

高支紧密纺纱线由于结构紧密,浆液不易溶渗到纱线内部,所以浆液粘度的选择不宜大。浸浆辊浸浆深度较普通环锭纺纱线要深,侧压压力调整至大,通过以上因素大可能的确保浆液的浸透和合理的被覆。


四、 浆纱开车起机

较多工厂仍选择浆纱开车起机时,在浆纱车头不锈钢卷绕辊上人为平梳的模式,尽力得到理想中平整的纱线状态,但在人为平梳过程中,原本经轴上纱线顺直原始状态因外力因素发生翻滚、绞叉现象,并且很难保证纱线的厚度一致,这样造成分梳筘抬起后,筘后绞头增多,干区断头增多,筘前厚度不匀,在分绞时造成小绞增多,上织机后停经片后绞叉多,是造成织机断经的重要原因。

由于在整经轴在落轴粘贴了双层牛皮胶带和单层牛皮胶带,浆纱起机时,各经轴上的牛皮胶带要尽可能重叠在一起,使纱线的顺直原始状态得到保证,纱线厚度一致。在双层胶带刚开过分梳筘后,拉直各层双层胶带迅速将分梳筘摇起,这样能确保布纱均匀,轴面平整光滑,分梳筘后纱线顺直无绞头,为浆纱好轴质量与上机织造奠定了坚实的基础。

五、 锡林温度设定和回潮的控制

高支纱线由于纱支细,纱线上上浆量与原纱重量比值大,与中粗支纱的上浆有较大差距,所有锡林全部使用,浆纱车速在50米/min,难心到预定8.5%回潮率。如将锡林温度设定低于95℃时,将造成锡林蒸汽频繁进汽,停止进汽、温度变化波动大。经过多次试验后,我们将主锡林关闭,只使用预烘锡林,温度设定105℃时,回潮定在8.5%左右,但对卷绕辊上纱线使用红外电子测温仪检查时,发现两边部温度显示35℃,中间部分显示30℃,由于回潮仪有三个探测辊,分别安装在1/4处、1/2处、1/4处,所测得回潮数据为三个探测辊平均指数,为此在开机轴时,分别按1/4处、1/2处、1/4处取样进行回潮测定。经实验室对3份纱线回潮率,上浆率增强,增强率测定,3份纱样指标如表2:

表2:

纱样位置

回潮率

上浆率

原纱强力

浆纱强力

增强率

左边部纱样

5.2%

18%

130.1

145.7

12%

中部纱样

12%

17.2%

130.1

164.9

26.8%

右边部纱样

5.7%

18.3%

130.1

147.6

13.5%

经过对浆纱锡林内拆开检查,发现A浆槽锡林组4个锡林的1、2锡林虹吸管正常,在对第3、4锡林检查时,锡林4内存有大量水份,并由于一组锡林(4个),只有一个装有温度探测显示装置,其它锡林温度无法在浆纱时进行在线检测。后对虹吸管检查发现,铜管头磨损,管头变形,无法及时正常排除锡林内的凝结水,造成纱线中部回潮率偏大,两侧回潮率偏小。

经过对所有锡林检查修复后,再次浆机开车,卷取辊前红外温度检测仪对浆纱检测数据,分别是33℃、33.5℃、33℃,并对预烘锡林温度进行检测,电脑设定105℃,8个预烘锡林实测温度在101℃-99℃之间,差距正常,浆纱回潮率在线控制在8.5%左右。

锡林内凝结水排除前后织轴的织造效果列于表3:

表3:

锡林内凝结水排除前的织轴

锡林内凝结水排除后的织轴

机型

津田驹ZAX-N 190

机型

津田驹ZAX-N 190

车速

530转/min

车速

530转/min

十万纬经停S/CMPX

8.2

十万纬经停S/CMPX

2.1

十万纬纬停S/CMPX

10.5

十万纬纬停S/CMPX

8.5

运转效率

82%

运转效率

91.2%

从上表可以看出,锡林内凝结水排除前后织轴的织造效果差异明显。锡林内凝结水排除前的织轴,因回潮差异大,中部因回潮大有粘并现象,边部回潮小在织机出现脆断,经停较高。锡林内凝结水排除后的织轴 左、中、右回潮均匀稳定,无粘并、脆断现象,断经较少,织机运转效率高。

六、结论:

1. 原纱要尽力选择在乌斯特公布25%以内水平的纱线才能实现优质高产;

2. 整经工艺头份设计少轴多头,并采用胶带双面粘贴固定纱线排列,确保经轴起机时,纱线退绕张力均匀,消除紧密纺纱线因张力不匀造成相互捻绕的机会,有效减少分绞和撞筘断头;

3. 合理选用浆料配方,选择优质马铃薯高性能淀粉为主浆料,加强调浆管理,增加渗透,确保增强耐磨,控制减伸。

4. 适当加深浸浆辊深度和浸浆辊侧压,提高浆液渗透率。

6. 改变原有起机树筘方式,采用固定纱线原有顺直状态,简单方便,减少

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